SCR脫硝催化劑技術(shù)脫硝效率可以大于95%,并且可大大降低氨逃逸。
水泥窯爐煙氣從預(yù)熱器C1級筒排出后溫度約為320℃,粉塵濃度約為120g/m3,煙氣通常是通過連接管道進入到余熱鍋爐進行余熱發(fā)電利用。從余熱鍋爐排出后煙氣溫度約為200℃、粉塵濃度降為55g/m33,煙氣再進入生料粉磨系統(tǒng),經(jīng)布袋收塵后,從排氣筒排出; 出排氣筒的煙氣溫度約為100℃,粉塵濃度小于10mg/m3。
SCR反應(yīng)器可以布置在預(yù)熱器C1級筒后,布置在余熱鍋爐后,或是布置在布袋收塵器后,這就產(chǎn)生了“高溫布置”、“中低溫布置”和“超低溫布置”幾種不同的模式。
“高溫布置”又分為高溫中塵布置和高溫高塵布置,前者是在SCR反應(yīng)器前布置高溫電收塵器,使進入SCR反應(yīng)器煙氣中的粉塵濃度下降至50g/m3左右,進而減少進入SCR反應(yīng)器的高粉塵對催化劑材料脫硝效率及長期使用壽命的影響;后者是高粉塵濃度煙氣直接進入SCR反應(yīng)器,這樣減小了SCR反應(yīng)器對后續(xù)余熱鍋爐發(fā)電量的影響,同時也減少了設(shè)備投資和SCR反應(yīng)器全系統(tǒng)運行故障率。
“中低溫布置”結(jié)合了“高溫布置”兩種形式的優(yōu)點,即SCR反應(yīng)器置于余熱鍋爐后,這樣對窯爐運行及余熱鍋爐發(fā)電效率都沒有任何影響,由于余熱鍋爐中煙氣粉塵的自然沉降,進入到SCR反應(yīng)器中的煙氣粉塵濃度僅約為55g/m3,與“高溫中塵布置”基本相當(dāng)。
由于“中低溫布置”SCR技術(shù)的優(yōu)勢,國家重點研發(fā)計劃“大氣污染成因與控制技術(shù)研究”重點專項中立項“建材行業(yè)煙氣多污染物協(xié)同控制技術(shù)研發(fā)及工程示范”和“建材行業(yè)煙氣污染物全過程減排及節(jié)能耦合技術(shù)研究與示范”,前一重點研發(fā)計劃項目由清華大學(xué)牽頭,中國建材總院參與;后一重點研發(fā)計劃項目由中國建材總院牽頭。在院士專家的指導(dǎo)下,通過不懈努力,研究團隊開發(fā)出高性能的中低溫催化劑材料,并且與5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線配套,實現(xiàn)了水泥窯爐煙氣中低溫SCR脫硝技術(shù)的工程應(yīng)用,取得了長期高效穩(wěn)定的運行效果。